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煤矿井下重型车辆液压制动系统的设计改进

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简介:
本研究针对煤矿井下重型车辆制动系统的现状,提出了一系列设计改进方案,旨在提升其安全性和可靠性。通过优化液压元件和控制系统,有效解决了现有设备中存在的问题,为矿井作业提供了更可靠的安全保障。 针对煤矿井下车辆的溜车和变矩器损坏等问题,我们对原液压制动系统进行了研究,并分析了这些问题产生的原因。通过改进液压制动系统,简化了操作程序,使操作更加人性化,同时有效避免了溜车和变矩器损坏等事故的发生。

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    本研究针对煤矿井下重型车辆制动系统的现状,提出了一系列设计改进方案,旨在提升其安全性和可靠性。通过优化液压元件和控制系统,有效解决了现有设备中存在的问题,为矿井作业提供了更可靠的安全保障。 针对煤矿井下车辆的溜车和变矩器损坏等问题,我们对原液压制动系统进行了研究,并分析了这些问题产生的原因。通过改进液压制动系统,简化了操作程序,使操作更加人性化,同时有效避免了溜车和变矩器损坏等事故的发生。
  • 基于PLC排水控
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    本项目旨在设计一套基于可编程逻辑控制器(PLC)的煤矿井下自动排水系统,以提高矿井安全性和排水效率。该系统能实现远程监控和智能控制,有效预防水灾事故的发生。 本段落提出了一种基于PLC的煤矿井下排水自动控制系统的设计方法。该系统分为自动控制与手动控制两部分,并在硬件模块设计中重点考虑了抗干扰模块。软件方面,构建了半自动控制程序、全自动控制程序以及涌水检测程序。实验结果显示,该系统的稳定性高且功耗低,具有一定的推广价值。
  • 排水控开发与
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    本项目致力于研究并实现煤矿井下智能化、自动化的排水控制系统。通过集成传感器技术、数据通信及自动控制理论,旨在提高矿井安全性和生产效率,减少人工干预和维护成本。 本段落介绍了一套采用PLC(可编程逻辑控制器)、网络及计算机控制技术设计的煤矿井下排水控制系统,并以西门子S7-300为核心设备。首先概述了整个系统的总体设计方案,包括系统结构图以及功能实现;完成了PLC模块的选择和I/O地址分配工作;接着进行了程序编写与仿真测试,最终成功实现了煤矿井下的自动排水控制功能。
  • 式环境安全监测
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    本研究设计了一套适用于煤矿井下的被动式环境安全监测系统,旨在实时、准确地监控有害气体浓度及温度变化等关键参数,保障矿工生命安全和生产稳定。 本段落介绍了一种基于ZigBee无线网络及传感器检测技术的新型被动式煤矿井下环境安全监测系统设计方案。该方案将带有传感器的移动检测终端设备安装在矿工的安全帽上,通过无线传感网络实现对工作环境的被动监测和信息传输,从而大大提高了监测灵活性,并解决了传统方法中存在的监控盲区问题。
  • 基于STM32甲烷检测
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    本项目旨在设计并实现一款基于STM32微控制器的煤矿井下甲烷浓度监测设备,确保矿山作业安全。通过精确测量甲烷气体浓度,并实时报警,有效预防矿难事故的发生。 本段落介绍了一种基于STM32的瓦斯检测设备,并详细阐述了该手持式设备的设计原理及其所使用的硬件电路知识。文中确定了以STM32F103RCT6为核心部件的瓦斯监测仪结构,同时对关键部分电路进行了深入分析。
  • 主排水泵控探究
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    本研究专注于煤矿井下主排水泵控制系统的设计与优化,旨在提高矿井排水效率及安全性。通过分析现有系统存在的问题,并提出改进方案,为保障煤矿生产安全提供技术支持。 为了研究煤矿井下主排水泵控制系统,将其划分为五个子系统:水泵启动程序、三种工作方式切换程序、系统保护程序、“避峰填谷”程序以及水泵自动轮换程序。该系统将水仓的水位划分成七个点(六个区段),实现了对水位变化速度和水量变动情况的检测,并使用超声波传感器进行实时监测,同时运用灰色理论预测系统的节能效果及未来可能发生的水位状况,从而实现“避峰填谷”功能。此外,该系统还提供了手动、半自动以及全自动三种水泵控制方式供操作人员选择;通过PLC采集到的各种信号或电量数据来确保系统保护机制的有效运行和故障检测的准确性。 这项研究为煤矿井下主排水泵的整体设计提供了一定的技术支持与参考价值。
  • 硬岩水力加定向钻技术
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    《煤矿井下硬岩水力加压定向钻进技术》一书深入探讨了在复杂地质条件下,如何提高煤矿井下的钻探效率与安全性,介绍了一种创新性的水力加压导向钻孔方法,对于推动煤炭行业机械化、智能化发展具有重要指导意义。 为解决煤矿井下硬岩深孔滑动定向钻进过程中因钻柱托压效应导致的给进压力大、钻进效率低以及钻孔深度受限等问题,提出了一种采用孔底水力加压方式来提高钻头钻压的技术方案。该方法借鉴了石油钻井领域的水力加压器结构,并结合煤矿井下近水平孔钻进工况进行了孔底水力加压器的结构设计。通过理论计算和数值模拟对相关水力参数进行优化设计,随后在实验室中对该装置进行了测试,结果显示,在流量为200至450升/分钟范围内,使用直径分别为12毫米、13毫米及14毫米活塞孔眼时,输出轴向压力范围可达2到10千牛。 此外,在淮南张集矿进行的实际应用试验中总结出了一套有效的孔底水力加压和水力辅助加压工艺。实验结果显示:采用滑动定向钻进方式后,钻孔深度从464米成功延伸至578米;在深孔钻探过程中,最大钻进效率由托压段之前的1米/小时以下提升到3米/小时以上;试验期间的平均给进表压力相比之前托压段降低了23.8%,而平均钻进效率则提升了137%。
  • 化喷雾除尘开发
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    本项目致力于研发煤矿井下自动化喷雾除尘系统,旨在通过智能控制技术有效降低矿井粉尘浓度,提高作业环境质量与安全性,保障工人健康。 为了有效控制原煤生产运输过程中产生的大量煤尘,在对现有人工手动降尘方法进行研究分析的基础上,设计了一套自动喷雾洒水降尘系统。该系统利用粉尘浓度传感器和红外人体传感器采集信号,并将这些信号输入PLC(可编程逻辑控制器)以控制电磁阀的通断状态,从而实现智能化喷雾除尘功能。现场应用表明,这套系统的结构简单且性能可靠,能够根据实际情况自动、及时地启闭喷雾洒水装置,具有良好的降尘效果。
  • 潜水电泵設計
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    《煤矿井下潜水电泵系统的设计》一文聚焦于针对煤矿特殊环境需求设计高效、安全的排水设备,详细介绍电泵选型原则、安装维护技术及优化设计方案。 为了确保煤矿井下主排水系统设备的正常运转,并遵循《煤矿安全章程》的规定,我们设置了煤矿井下潜水电泵系统。根据某矿的具体要求,经过对不同潜水电泵设备方案进行比较并确定具体布置方式后,推荐采用方案1。进一步通过对比不同的设备布置方案,最终选择了斜卧式模式。该系统的实际运行效果良好。
  • 用升降平台
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    本项目专注于设计适用于矿用升降平台的车载液压控制系统,通过优化系统结构和控制策略,提升设备的安全性、稳定性和操作便捷性。 针对煤矿井下大采高巷道类施工项目的工作需求,本段落提出了矿用车载式升降平台的各项功能,并基于此设计了WC10E(G)-45型矿用车载式升降平台的液压系统。文中详细介绍了支腿系统、防触顶系统、举升系统和闭锁系统的具体工作原理,并根据实际要求对液压元件进行了计算与选型。通过合理的设计优化,改进了液压系统的控制性能,提高了其可靠性,从而增强了施工作业人员的安全保障。