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【开源项目】智能高频焊台的构建(含原理图、PCB设计、程序源码和制作步骤)-电路方案

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简介:
本项目详细介绍了一款智能高频焊台的设计与实现过程,涵盖从原理图到PCB布局及软件编程的各项技术细节。 声明:该设计资料来自“一乐开源”,仅供学习参考,不可用于商业用途。 前言: 高频焊台的基本功能已经完成,并处于可用状态,但距离商业化目标还有一定差距。板子的安装调试工作基本结束,在此过程中发现了一些问题,将在总体测试后进行统一修改。本项目采用了一乐开源基金提供的打样PCB。 作为一乐开源基金的首发项目,我们希望该项目能够抛砖引玉,为更多有趣的项目提供参考和灵感。 控制部分原理图错误及修正: 1. R104应连接到U1(OP07)的二脚;原图为接地,需拆掉R104并用直插电阻飞线替代。 2. 蜂鸣器音量调节电阻R126建议改为20-30欧姆。 3. R112考虑调整为300欧姆,否则亮度与D9不一致。仅安装R118或R119中的一个:使用D9表示加热状态时选择R119;反之则选用R118。 PCB错误及修正: U2(M8)的位置出现偏移,导致L102和M8-PIN19短路,需要割开。另外,M8--PIN6与编码器连线发生短路,需通过飞线连通解决此问题。 功率板错误: 1. R9无需使用直接用导体代替。 2. 全桥D5的丝印正负标识相反了。 3. VR1 7812 的丝印方向也反了,实际散热片应靠近PCB边缘安装。 已知的问题: 1. 使用外部TL431基准时噪声较大,使得ADC读数波动接近30个字。具体原因尚需验证,目前只能使用M8内部的基准源。 2. 焊台输出功率在控制板作用下无法达到满载状态;不使用控制板且短路光耦的情况下,在32V供电时可实现1.2A左右的最大电流输出,而采用控制板后则降至0.6A。这可能需要改进现有的控制算法。 3. 其他未提及的问题:加热器监测功能尚未开放,暂无此功能;12v反馈供电也未能调试成功,因当前使用的是32V电源供电,导致反馈电压不足。 附图: 整个硬件设计包括三部分:电源、控制和功率板。附件中提供了各部件的截图以供参考。 补充内容: 经过昨天的努力,外部基准的部分已经被调通了。然而,在测试过程中可能遇到了假TL431的问题,实际测量输出电压只有2.40V左右,导致M8基准不稳定。后来更换了几只新的TL431后发现其输出基本稳定在4.48V以上,并且采样也变得非常稳定。为了进一步优化采样效果,在减小了限流电阻到200欧姆之后,采集的数据变得更加精准和可靠。 目前看来,M8对外置基准所需电流相对较大。完成这项任务后,使用内置基准的程序将暂停更新并重点调试外部基准相关程序。 优先考虑外部基准的原因在于热电偶输出大约4毫伏左右(100度),放大60倍之后正好落在ADC采样结果对应于0-700度范围内的区间内。这使得数据采集和处理更为直接,无需额外的除法计算步骤,从而提高程序执行效率。 附件中的截图提供了控制板部分硬件调试的相关信息。

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    本项目详细介绍了一款智能高频焊台的设计与实现过程,涵盖从原理图到PCB布局及软件编程的各项技术细节。 声明:该设计资料来自“一乐开源”,仅供学习参考,不可用于商业用途。 前言: 高频焊台的基本功能已经完成,并处于可用状态,但距离商业化目标还有一定差距。板子的安装调试工作基本结束,在此过程中发现了一些问题,将在总体测试后进行统一修改。本项目采用了一乐开源基金提供的打样PCB。 作为一乐开源基金的首发项目,我们希望该项目能够抛砖引玉,为更多有趣的项目提供参考和灵感。 控制部分原理图错误及修正: 1. R104应连接到U1(OP07)的二脚;原图为接地,需拆掉R104并用直插电阻飞线替代。 2. 蜂鸣器音量调节电阻R126建议改为20-30欧姆。 3. R112考虑调整为300欧姆,否则亮度与D9不一致。仅安装R118或R119中的一个:使用D9表示加热状态时选择R119;反之则选用R118。 PCB错误及修正: U2(M8)的位置出现偏移,导致L102和M8-PIN19短路,需要割开。另外,M8--PIN6与编码器连线发生短路,需通过飞线连通解决此问题。 功率板错误: 1. R9无需使用直接用导体代替。 2. 全桥D5的丝印正负标识相反了。 3. VR1 7812 的丝印方向也反了,实际散热片应靠近PCB边缘安装。 已知的问题: 1. 使用外部TL431基准时噪声较大,使得ADC读数波动接近30个字。具体原因尚需验证,目前只能使用M8内部的基准源。 2. 焊台输出功率在控制板作用下无法达到满载状态;不使用控制板且短路光耦的情况下,在32V供电时可实现1.2A左右的最大电流输出,而采用控制板后则降至0.6A。这可能需要改进现有的控制算法。 3. 其他未提及的问题:加热器监测功能尚未开放,暂无此功能;12v反馈供电也未能调试成功,因当前使用的是32V电源供电,导致反馈电压不足。 附图: 整个硬件设计包括三部分:电源、控制和功率板。附件中提供了各部件的截图以供参考。 补充内容: 经过昨天的努力,外部基准的部分已经被调通了。然而,在测试过程中可能遇到了假TL431的问题,实际测量输出电压只有2.40V左右,导致M8基准不稳定。后来更换了几只新的TL431后发现其输出基本稳定在4.48V以上,并且采样也变得非常稳定。为了进一步优化采样效果,在减小了限流电阻到200欧姆之后,采集的数据变得更加精准和可靠。 目前看来,M8对外置基准所需电流相对较大。完成这项任务后,使用内置基准的程序将暂停更新并重点调试外部基准相关程序。 优先考虑外部基准的原因在于热电偶输出大约4毫伏左右(100度),放大60倍之后正好落在ADC采样结果对应于0-700度范围内的区间内。这使得数据采集和处理更为直接,无需额外的除法计算步骤,从而提高程序执行效率。 附件中的截图提供了控制板部分硬件调试的相关信息。
  • 】STM32多功数控PCB)-
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    本项目提供一款基于STM32微控制器设计的多功能数控电源解决方案,包含详尽的设计文档、原理图、PCB布局以及程序代码,适合电子工程师和DIY爱好者深入学习与实践。 美国Vicor公司是全球最大的高密度电源模块生产商,并且也是唯一能够大规模生产零电压、零电流技术的电源模块厂家。该公司提供的产品包括DC-DC和AC-DC电源模块,以及隔离与非隔离型转换器。其中,“零电流”开关技术使变换器的工作频率达到了1MHz,效率超过80%。 本段落旨在介绍一个多功能数控电源的设计过程,从基础概念开始讲解。在众多的直流到直流(DC-DC)电路中,线性电源、开关电源和电荷泵是常见的类型。其中,78XX系列芯片是最常用的线性电源解决方案之一;而电荷泵则主要用于小电流应用场合。 本段落重点介绍的是开关电源的工作原理及其基本结构。开关稳压器通过控制电路来调节功率半导体器件的通断状态,并利用负反馈机制实现稳定输出电压的目标。与传统的线性电源相比,这种类型的电源具有更高的效率和更紧凑的设计特点,但其输出稳定性稍逊于后者。 常见的非隔离式DC-DC变换器包括BUCK、BOOST、BUCK-BOOST以及CUK等类型;而Flyback和LLC则是常用的隔离型转换器。本段落所设计的数控电源项目以Buck拓扑为基础,并结合STM32F334微控制器的高级定时器PWM及PI算法,实现了一个简单的闭环控制系统。 具体而言,在该设计方案中输入电压为60V时,输出电压可调且最大电流可达5A;其最大功率约为200W。此设计是在HP电源的基础上增加了人机交互界面并改进了栅极驱动部分而完成的。使用的STM32F334微控制器具备高分辨率定时器(HRTIM)外设,可以生成多达10个信号,并处理用于控制、同步或保护的各种不同输入信号。 为了尽量减小系统的体积,在该设计中采用了频率为250kHz的PWM波形。此外还提供了配置代码和PI算法的相关截图展示。
  • 关控)-
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    本项目详细介绍了一种远程开关控制盒的设计,包括详细的电路原理图、编程代码以及具体的组装流程,旨在为用户提供便捷的远程设备操控解决方案。 远程开关控制盒概述:该设备基于R7F0C809单片机开发,旨在更好地展示自动化产品及瑞萨单片机的性能特点。通过远程操作产品的开关或生产线上的灯光等设备,实现自动化的控制系统,并利用人机交互屏经由485网络进行远程控制。 具体功能如下: 1. 采用Sukon的人机屏作为人机交互模块,用于远程控制和切换。 2. 自动化控制盒使用R7F0C809单片机接收来自人机屏的开关信号。 3. 设备通过继电器来实现对目标设备的开启或关闭操作。 4. 指示灯显示当前工作状态:红色表示断开,绿色表示连接。 在人机交互屏幕上,用户可以看到电源、灯光和设备的状态,并能够控制它们的开关。无论是控制室一还是其他房间(如控制室二、三等),都可以通过相同的界面进行操作。
  • 国外创意DIY数控PCB说明)-
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    本项目提供一套创新的数控焊台设计方案,涵盖详尽的原理图、PCB布局以及程序源代码,并附有详细的制作指南。适合DIY爱好者深入学习与实践。 标题中的“国外创意DIY制作数控焊台设计”指的是业余爱好者或个人开发者创造的一种数字控制焊接设备。这种焊台通常集成了先进的控制系统,能够提供精确的温度调节以适应不同材质和规格的焊接需求。DIY(Do It Yourself)表明该项目适合喜欢动手操作和电子技术的人士,他们可以通过自己的努力来构建一个类似专业级的焊台。 描述中提到的设计灵感来源于Weller这个全球知名的焊台品牌,以其高质量和高性能而闻名。该DIY数控焊台旨在达到与Weller数字焊台相似的效果,并为用户提供了一个经济且富有挑战性的选择方案。 标签包括diy制作和电路设计说明,这表明压缩包内包含了从概念到成品的全部资料。diy制作意味着包含详细的步骤指南,而电路设计则提供了必要的电路图样,这对于理解并复制项目至关重要。 根据文件列表推测出以下资源: 1. 多张图片(如FnRYPdNDZYpeBU8Y8lDwzcCFJntT.png等)展示了数控焊台的外观和结构,有助于学习其设计思路。 2. 原理图详细说明了电路元件连接方式、电源分布及信号处理等内容,是理解焊台工作原理的关键。 3. PCB-PDF档.rar可能包含PDF格式的印刷电路板(PCB)设计文件,提供了焊台的具体布局信息。 4. 原文出处.txt可能是项目来源链接或原始设计者的说明文档,提供背景和设计理念的信息。 5. 数字焊台设计说明书(中、英文).zip包含了制作步骤、材料清单及安全注意事项等详细资料,是DIY过程中的重要参考文件。 6. 程序源码.zip包括控制软件的源代码,这部分实现焊台数字化控制的关键技术。用户可以据此进行定制或改进。 该压缩包提供的资源非常全面,涵盖了硬件设计和软件编程两方面内容。对于电子工程学习者及动手制作爱好者来说是一个极好的参考材料。通过该项目不仅可以了解焊台的工作原理,还能掌握PCB设计、嵌入式系统编程以及实际的电子组装技术。这对于提高个人的技术技能与创新思维具有显著的帮助作用。
  • 【海外】有趣OLED手表PCB等资料-
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    本项目介绍了一款有趣且功能丰富的OLED智能手表设计方案,提供详细的原理图、PCB布局及源代码,适合技术爱好者研究与开发。 该文档分享的是一个国外的开源项目——OLED智能手表设计。这款智能手表采用PIC24F微控制器、128x128 RGB OLED显示屏以及加速度计和磁力计等组件构成。该项目自2013年起开始开发,经过多个版本迭代,最终目标是打造一款具备USB-HID(无需驱动)功能及蓝牙4.0 LE连接的智能手表,以便轻松同步日历。 俏皮的OLED智能手表电路PCB板采用双层设计,并且所有设计资料均完全开源,方便网友DIY。原理图和PCB布局使用Altium软件完成。该文档还提供了实物截图与内部结构图展示。 这款智能手表具备以下功能:时间实时显示、USB-HID通信及引导加载程序支持、基本的加速度计测井能力、电池充电监控以及抗锯齿字体绘图(仅限灰度级,不含“清除型”)等。最终目标还包括实现通过加速度计触发唤醒、“磁力计指南针”功能、蓝牙4.0 LE连接闹钟和蜂鸣器等功能,并用于更新日历。 电路PCB板设计细节也包含在文档中展示。
  • 坦克PCB
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    本项目提供一套完整的智能坦克电路设计方案,包括详细的电路原理图、PCB布局以及控制程序源代码,旨在为机器人爱好者和技术学习者提供实践指导。 我突发奇想,并通过一系列改造创造出了这辆坦克车。它与一般车辆的不同之处在于增加了声控和光控功能。它的炮台可以垂直于水平面实现360度转向,在平行于x轴的方向上可以上下转动60度,前面的激光炮能够发射激光。 **设计要求及主要功能介绍:** 1. 短距离内通过红外遥控控制车辆前进、后退;左右转向;开启或关闭激光;调整炮台水平360度和上下60度转向。 2. 通过扫描声波位置,实现自动瞄准目标。 3. 利用光敏模块识别光线强度,使车辆能够根据光照情况进行光控转弯。 4. 使用光电开关来检测路面的黑白色变化,从而在白底黑边跑道上避免障碍物。 **系统总体设计:** 构思利用声控和光控负反馈调节机制实现动态平衡。同时通过遥控器手动操控坦克车。 **转向设计:** 采用履带式车轮结构,根据左右两侧履带的切向速度差来控制车辆转弯。电机则通过减小或增大车轮力矩的方式来调整行驶速度。 附件中包含了详细的原理图、PCB文件以及C语言源代码和解释说明文档。
  • DIY教:2x2x2光立)-
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    本教程详细介绍了如何自制一个2x2x2尺寸的LED光立方,包含完整的电路原理图、代码和组装步骤,适合电子爱好者学习实践。 前言: 看着同学做了个8x8x8的觉得不错,但是又觉得工程量太大成本太高,于是昨晚(15年5月8日)我就端着他的光立方看了十分钟,看透了原理之后回来当场就搭了这个2x2x2的。基于STC单片机设计。 先看看我的视频吧: 制作说明: 使用两块洞洞板用弯排针焊起来呈90°即可完成电路连接。每一层采用共阴接法,通过给IO口低电平选通该层,然后每列分别命名为a、b、c和d。将这四个IO口模式设为推挽输出,并设置强上拉以点亮LED灯。使用暖黄色LED时,八颗全亮的电流实测为34mA,而STC12C单片机DIP20可以承受66mA的电流,因此无需额外功率元件驱动。通过按下按键切换灯光花样;按钮连接到外部中断0口上,这样任何时候按压都能立即响应。 总共有1个全亮状态和10种不同的灯光模式,并基于有限状态机设计,可随时增加新的灯光效果。整个项目物料成本大约在十元左右,非常适合新手入门制作玩,在STC单片机最小系统之外只需添加一个开关、两颗电阻及八颗LED即可完成组装。 可以考虑将这个电路与DS1302时钟模块结合使用,创建以8421码表示时间的钟表。利用四盏LED灯分别代表小时的数字(即8, 4, 2和1),亮着的灯光加起来就是当前的时间;用六颗LED显示分钟数(分别是32, 16, 8, 4, 2 和1),同样的原理,点亮的灯泡相加之和表示的是当前时间中的分。 这个创意提供给各位参考,自己回去实现。即使只有你自己能理解也挺有意思。 实物图: 源码部分截图:
  • T12通用PCB
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    本资料提供一套适用于T12焊台的通用电源解决方案,内含详细的电路原理图和PCB布局设计,助力焊接设备的研发与制造。 T12焊台通用电源采用家用交流电输入,并输出24V直流电。已经完成了实物制作,可以直接进行样品生产。详细内容可以参考相关文章。
  • (分享)D类功放全面解决PCB文件、)-
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    本资源提供一套完整的D类音频放大器设计方案,包括详尽的工作原理说明、PCB设计文件和控制软件代码,并附有详细的组装指导。适合电子爱好者和技术人员深入学习与实践。 分享一份完整的功放DIY资料给大家。无论是初学者还是经验丰富的爱好者,相信这份资料都会有很大的帮助。 该D类功放电路的重要组成包括:MCUSTC15W204S、TPA3110D2音频放大器和LM4811音量控制芯片等。此外还有VS1838B红卫接收管用于功放元件资料以及耳机放大器,功率为105mW。 关于TPA3110D2这个芯片的焊接说明:该芯片具有散热焊盘设计,在实际操作中通常需要使用热风枪来完成。但若没有热风枪也不必担心,因为此板子在散热焊盘下方留有一个大孔。可以先从IC两边引脚开始焊接,然后翻转到电路板另一面再焊接中间的焊盘部分,由于该焊盘具有较大的铜面积以利于散热,在进行这一操作时可适当提高烙铁温度。 具体制作步骤详见附件内容中的详细说明和图示。
  • 【转】烙铁解决PCB文件及)-
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    本资源提供一套完整的高频烙铁解决方案,包括详细的工作原理说明、PCB设计文件和代码源文件,旨在帮助工程师快速实现高效焊接设备。 这个高频烙铁控制器是根据阿莫论坛前辈meinhard8 发的资料转换而来。我做的帖子可以在此找到:那位前辈提供的控制部分我没有使用,而是采用了89S52+MAX6675制作热电偶控制器,并未采用PID调节,只是简单地设置了两个阀值进行温度控制(即达到设定温度就开启加热,低于设定温度则关闭)。外壳是用ATX电源简易制作的。相机拍摄的照片也很简陋,请见谅。 高频烙铁解决方案实物截图和附件内容如下: [此处省略图片描述]